2月20日,伴隨著悠長的汽笛聲,加長改裝船“阿格?!陛喸谥写瘓F旗下中船澄西船舶修造有限公司正式交付出廠,標志著公司首例船舶舯體改裝加長項目取得圓滿成功。
“阿格?!陛喸瓰橐凰?6000噸油輪,通過實施“保留艏艉、重構舯體”的“改造手術”,僅用8個月時間就脫胎換骨升級為19500噸散貨船。與新造船相比,“阿格?!陛喐难b周期短、投資少,在當前船舶市場持續(xù)火熱的情況下,不僅給船東帶來顯著的經濟效益,更為船東搶占航運市場黃金窗口贏得先機。
首例船舶舯體改裝加長
看澄西人如何創(chuàng)新工藝
“阿格海”輪于2024年5月27日進廠,主要改裝工程為割除原船舯段,加裝總長125米、總重3500噸的4個總段,以及新增兩臺30噸克令吊等。其中,塢內改造工程最為核心,涉及艏艉舊船體支撐安裝、艏艉舊總段環(huán)縫切割、艏總段吊離及吊回安裝、舊船體漂離駁帶出塢、4個新總段吊裝等環(huán)節(jié)。
作為中船澄西首例船舶舯體改裝加長項目,“阿格?!陛嗧椖渴┕]有任何工藝可以參考。中船澄西憑借近40年的改裝經驗,在過往船舶加長改裝項目的基礎上,科學研判,創(chuàng)新工藝。經過多次總體建造方案研討評審,結合生產工藝流程和場地硬件能力,項目組最終確定環(huán)形總段建造方案及塢內拆舊平移小車總段合攏方案,對新舯體分段劃分建造、結構變形控制等12個課題開展各類技術攻關研究,持續(xù)優(yōu)化設計方案,為生產施工提供了有力的技術支持。此外,圍繞攻關課題,項目組編制了原船拆舊、合攏改裝方案等多項關鍵工藝文件,形成2篇科技論文,并開展3項專利申報、4項“五小”申報,為后續(xù)同類型改裝項目打下堅實基礎。
核心工程工藝復雜
看澄西人如何破局提速
為保障改裝進度按計劃順利推進,修船事業(yè)部及時組織安全、技術、生產等相關部門召開塢內改裝工程專題會,進一步統一思想,明確目標,通過統籌傾斜各項資源,全力保障該輪塢內生產需求。
2024年9月23日,隨著“衡山”塢抬升至預定位置,“阿格海”輪塢內改造工程正式開啟。為了保證船體結構的穩(wěn)定性,防止在切割舊船體舯體時艏艉出現變形或傾斜,項目組在船體艏艉兩端以對稱布局安裝22根支撐管,作為整個改造過程中的“定海神針”。9月25日,塢內工程進入關鍵的艏艉舊總段環(huán)縫切割階段。面對艙室空間有限、雨天導致甲板積水進入泵艙等挑戰(zhàn),項目組及相關部門充分發(fā)揚澄西精神,以“設備不停轉,人停機不?!钡淖藨B(tài)全力奮戰(zhàn)在生產一線。
9月30日,艏總段定位完成,“阿格海”輪塢內主要改造工程基本告一段落。從接單時預計的30天塢期,到策劃時的23天,再到實際作業(yè)時20天的重大突破,充分展現了修船條線高效的管理和執(zhí)行能力。此外,項目組深入貫徹落實精益管理,針對船型特點采用“管電路徑優(yōu)化+復合支架設計”方案,使邊通道區(qū)域型材使用率降低40%。
突發(fā)隱患火線排障
看澄西人如何力保精品交付
在完成既定工程后,項目組在調試過程中發(fā)現原船設計壓載泵及壓載系統管路存在故障。項目組秉持“服務好船東,讓船東滿意而歸”的服務理念,第一時間組織專家會診,經檢測發(fā)現該輪壓載系統在船舶初始建造時就存在缺陷。公司各部門協力攻堅,迅速改進設計方案,全力調配生產資源,以最快速度完成壓載系統主管路新制和液控管、液壓管、艙底水管、消防管路等修改任務,為交付調試贏得寶貴時間。
作為中船澄西首例船舶舯體改裝加長項目,“阿格?!陛喌捻樌桓稙楹罄m(xù)同類項目的工程管理和施工積累了寶貴經驗。中船澄西將堅持實施修船精品化工程,利用技術優(yōu)勢不斷提升公司改裝船品牌知名度,續(xù)寫修船高質量發(fā)展新篇章。