2018年4月5日,隨著最后一個(gè)17.4T(噸)的動(dòng)載測(cè)試完成,海油工程Q14 ROV(水下機(jī)器人)A-frame(A吊)的大修理工作完成了最后的驗(yàn)收步驟,標(biāo)志著歷時(shí)一年時(shí)間的修理及其準(zhǔn)備工作后,深圳海油工程水下技術(shù)有限完成了ROV關(guān)鍵設(shè)備的自主修理;這也是國(guó)內(nèi)首件ROV大型A吊修理項(xiàng)目。

Q14 ROV自2009年以來就開始在海上“服役”,如今已經(jīng)將近10個(gè)年頭。A吊在長(zhǎng)期的海上作業(yè)過程中,主腿耳軸發(fā)生了嚴(yán)重的變形,存在著非常大的安全隱患,亟需修理。
Q14 ROV項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼ROV作業(yè)部黨支部第三黨小組組長(zhǎng)伏學(xué)海,發(fā)現(xiàn)這一情況后立刻召集關(guān)鍵技術(shù)人員,討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和A吊修理的必要性評(píng)估,立即上報(bào)公司,并列入到下一年度公司大修理計(jì)劃當(dāng)中。
本次A吊項(xiàng)目困難重重:
一是A吊原廠家是一家國(guó)外單位,全部技術(shù)文件和澄清工作都是英語交流,涉及到大量的專業(yè)生僻詞匯,ROV人員以前沒有用到過。
針對(duì)這一難點(diǎn),第三黨小組組織人員專門研究這些詞匯,查閱大量的英文相關(guān)資料,并請(qǐng)教相關(guān)的技術(shù)人員和英語專業(yè)人員,自行編制出專業(yè)的英文技術(shù)文件。
再加上后續(xù)和廠家溝通和技術(shù)澄清,整個(gè)過程持續(xù)了1一個(gè)多月!事后,整個(gè)第三黨小組的英文水平提高了一大截。
二是,A吊修理,最大的技術(shù)難點(diǎn)就是主腿耳軸更換完畢后的組對(duì)工作!如何保證焊接之后的組對(duì)精度?針對(duì)這一問題,第三黨小組和維修作業(yè)部工人進(jìn)行多次討論,但是對(duì)于精度的控制還是有一些出入!如果根據(jù)廠家給出的修理方案,要將整個(gè)A吊底座拆解開,這樣做的話,根本無法保證組對(duì)精度1mm!

大修項(xiàng)目一時(shí)陷入了僵局。就在這個(gè)時(shí)候,ROV技術(shù)顧問提出:是不是應(yīng)該要先將A吊拆開,再根據(jù)耳軸實(shí)際的形變程度來討論維修精度控制?這個(gè)想法的提出讓眾人眼前一亮:只有A吊拆卸工作完成,才能做一個(gè)完整的修理評(píng)估。
以ROV人員為主力,維修作業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)地人員全力配合,他們僅用了4天時(shí)間將A吊拆卸完畢,ROV技術(shù)顧問和場(chǎng)地總監(jiān)袁西強(qiáng)對(duì)修理重新做了評(píng)估。
經(jīng)過討論之后,果斷放棄原有的A吊底座全部拆開的方案,決定在原有的耳軸上做矯正和機(jī)加工處理!這樣做既保證了A吊修理的正常進(jìn)行,同時(shí)也使組對(duì)的困難程度降低了幾個(gè)等級(jí);確保了A吊的維修質(zhì)量;更是大大降低了修理成本。
在做此次修理項(xiàng)目總結(jié)的時(shí)候,袁西強(qiáng)表示:這一次維修作業(yè)部黨支部配合ROV作業(yè)部黨支部做的A吊修理項(xiàng)目,證明了我們的場(chǎng)地已經(jīng)具有了維修這種ROV用大型A吊的能力,是對(duì)整個(gè)場(chǎng)地施工能力的一次很重要的檢驗(yàn)!
在ROV作業(yè)部黨支部第三黨小組的統(tǒng)籌規(guī)劃下,經(jīng)過ROV作業(yè)部和維修作業(yè)部施工人員的緊密配合,此次A吊修理工作已圓滿結(jié)束。