近日,“學(xué)黨史、悟思想、同奮進、創(chuàng)精品”支部聯(lián)學(xué)共建活動取得實質(zhì)性成效,中國船舶武船集團船舶總裝部圓滿完成5000T大型巡航救助船“海巡06”輪主機軸系安裝工作,報檢一次合格,安裝質(zhì)量獲“優(yōu)質(zhì)品”,得到了船東、船檢的一致好評!
安裝難點
“海巡06”輪采用雙機雙槳推進方式,主推進軸系為艏、舯、艉三支撐的長軸系,主機采用減震器彈性安裝形式,單塊減震器壓縮量要求四角差值不超過0.5mm,14塊減震器56個測量點之間差值不超過2mm,安裝工藝較為復(fù)雜,施工難度較高。
軸舵系安裝質(zhì)量攻關(guān)是福建海事局大船建造組臨時黨支部與武船集團“海巡06”產(chǎn)品臨時黨支部,開展的“學(xué)黨史、悟思想、同奮進、創(chuàng)精品”聯(lián)學(xué)共建活動中七大技術(shù)聯(lián)攻項目之一。
船舶總裝部組織攻關(guān)小組各專業(yè)黨員、骨干召開工藝研討會,通過集思廣益優(yōu)化施工流程、制定優(yōu)質(zhì)施工方案,最終決定采用菱形對線法進行軸系對線。
兩班倒連續(xù)攻堅
在調(diào)整完中間軸位置后,轉(zhuǎn)軸人員每當(dāng)聽到對線師傅發(fā)出轉(zhuǎn)軸口令,便使出渾身力氣,用撬杠轉(zhuǎn)動中間軸,對線師傅再馬不停蹄地核對數(shù)據(jù),進行軸系對線工作。就這樣從早上8點一直奮戰(zhàn)到凌晨3點,全體施工人員堅守崗位履職盡責(zé),加班加點連續(xù)施工,將每個法蘭端面的開口和偏移值誤差精確控制在0.025mm之內(nèi)。
軸系負(fù)荷預(yù)頂升期間,船舶總裝部實行兩班工作制,黨員干部帶頭主動放棄節(jié)日假期,帶領(lǐng)施工人員連續(xù)奮戰(zhàn)在生產(chǎn)第一線,通過6個晝夜不間斷調(diào)整,將各頂升點的負(fù)荷偏差值控制在5%左右,確保軸系負(fù)荷頂升試驗報檢一次合格。
嚴(yán)格進行過程控制
主機彈性安裝工藝較為復(fù)雜,施工難度較高,嚴(yán)格進行過程控制是高質(zhì)量完成主機安裝工作的必要條件。
質(zhì)量攻關(guān)小組首先從細(xì)節(jié)上入手嚴(yán)格控制船態(tài),每天安排專人檢查并記錄船體狀態(tài),保證滿足施工要求。
其次嚴(yán)格控制減震器機腳螺栓孔鉆孔精度,采用樣棒沖中心點、畫規(guī)畫圓、絲錐套螺帽等方法,確保鉆孔攻絲精度。
最后嚴(yán)格控制減震器壓縮量,精確測量調(diào)節(jié)墊塊厚度。小組成員充分總結(jié)實踐經(jīng)驗,想出一種行之有效的方法,即制作“扁擔(dān)”工裝板與減震器相連,替代主機上下頂碼,再將減震器壓縮量調(diào)整到0.1m以內(nèi),確保主機安裝精度。
在中國共產(chǎn)黨成立一百周年之際,船舶總裝部黨員干部推動黨史學(xué)習(xí)效果轉(zhuǎn)化為實際工作成果,帶領(lǐng)施工人員嚴(yán)格按圖紙、工藝要求,不斷優(yōu)化施工流程,嚴(yán)格進行過程控制,最終確?!昂Q?6”輪主機軸系安裝工作高質(zhì)量完成,為后續(xù)主機動車,各系統(tǒng)系泊試驗奠定了堅實基礎(chǔ)。